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小改小革 | 从双人搭手到单人独行 这项小革新让线路养护省时又省力!

作者: 马博   发布日期: 2026年05月29日   来源: 兖矿物流

创新不必追求宏大出彩,立足现场的实用小改造,同样能发挥大价值。 鲁西公司铁路物流部维修一线班组立足岗位实际,成功完成钢轨打磨机走行助力装置技术改造,彻底革新传统线路打磨作业模式,以小革新实现降本增效、减负护劳,为铁路线路安全畅通保驾护航。

钢轨打磨养护是保障线路质量的关键环节,铁路线路长期承受列车碾压冲击,弯道区段钢轨易产生飞边、毛刺等病害,不仅加速车辆轮组磨损,更直接影响行车安全。

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过去,钢轨飞边整治采用人工剁斧作业,效率低、平整度差。推广使用内燃钢轨打磨机后,作业条件有所改善,但传统操作模式仍存在明显短板:设备自重较大,搬运需3人合力抬运,作业时需2人全程抬扶操控;长期高强度躬身作业易造成职工腰部劳损,双人发力不均易导致打磨质量参差不齐;设备仅两点接触钢轨无法自主平衡,全程依赖人力扶持,既增加劳动强度,又制约作业效率与施工标准。面对现场实操痛点,维修班组职工主动担当、潜心钻研,结合工作实际反复试验优化,自主研制出“钢轨打磨机走行助力改造装置”。

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该装置利用废旧配件与通用材料制作,通过加装支撑钢管、绝缘走行轮及可拆卸连接件,形成稳定支撑结构,兼具实用性、经济性与便捷性。

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改造后的助力装置实现四大显著成效:

一、结构更稳固,打磨质量优。新增第三受力点形成三角稳定结构,设备行走平稳,打磨均匀规范,线路养护标准全面提升;

二、减负更护劳,作业更轻松。助力轮有效分担机身重量,无需人工抬扶,从源头降低劳动强度,减少职业健康风险;

三、人力更精简,用工更高效。彻底告别双人配合作业,实现单人独立完成打磨全流程,富余人力可投入其他检修任务;

四、效率大提升,安全更可靠。作业效率由过去2人每日100米提升至单人每日150米,效率提高50%。

 小改造彰显大担当,微创新释放大能量。此次改造用料简单、成本低廉、效果突出,是一线职工立足岗位、深耕现场的智慧成果。下一步,鲁西公司将持续鼓励基层小改小革,以职工创新破解生产难题,以技术升级赋能安全运维,不断提升铁路线路养护质量,为铁路运输高质量发展提供坚实保障。