创新不一定非要高大上,解决一线痛点的 “小改小革” 同样闪光。今天,让我们一起走进铁路分公司车辆段,看看李卫峰团队,如何用一把 “多功能夹具”,改变传统作业模式。
煤炭漏斗车是铁路运输的“主力军”,其底门密封好坏关乎安全与环保,在长期使用中,受煤炭冲击和雨雪腐蚀,底门极易锈蚀变形。
在煤炭漏斗车的维修现场,曾几何时,底门焊修是一项需要两人默契配合的“体力活”。如今,这一幕已成为历史。随着“一种煤炭漏斗车底门焊修多功能夹具”的投用,单人作业成为现实。
这项在物流公司小改小革评审中排名第一,并荣获兖矿能源 2025 年度职工小改小革创新成果三等奖的作品,究竟有何过人之处?
以前怎么修?受限于底门内部空间狭小、钢板笨重,维修一直沿用传统模式:一人钻进狭窄闷热的底门内侧,费力手扶钢板,一人在外侧进行焊接。这种模式弊端明显,效率低:内外沟通慢,节奏难同步;强度大:扶板人员全靠体力硬扛;隐患多:一旦手滑,极易造成钢板滑落、烫伤甚至触电事故。 面对这一难题,铁路分公司车辆段的李卫峰带领技术骨干,扎根现场搞起了研发。经过反复试验,一款煤炭漏斗车底门焊修多功能夹具横空出世。

该装置由三大核心组件构成:
⭕固定支撑组件:稳如泰山,作为整个装置的基座;
⭕夹持传动组件:通过连杆机构和操作手柄,轻松实现夹紧与松开;
⭕检测定位组件:自带激光定位仪,实时检测焊接面平整度,确保焊接质量。
这个看起来不算复杂的装置,在实际应用中却展现出了惊人的效果:一是人员减半,彻底告别“双人配合”作业模式,一人一机即可完成底门内侧焊补,释放的人力可投入到其他检修任务中。二是质量提升,激光定位仪辅助找平,焊接面更规整,焊修质量稳定性大幅提升。三是本质安全,完全替代人工手扶环节,从根源上消除了钢板滑落伤人、高温烫伤等安全隐患。别看只是个小工具。据测算,该装置投用后,年节约人工成本约 5.04 万元;同时安全事故率大大降低,作业环境得到改善,这笔 “安全账” 更是无价之宝。
从“双人配合”到“单人作战”,作业模式不断优化,精益求精的工匠精神始终未变。面对现场作业实际需求,李卫峰团队立足岗位、潜心钻研,以一项实用“小发明”破解生产作业难题,有效提升作业效率、降低劳动强度,用基层智慧为提质增效注入新动能。