今年以来,铁路分公司机务段结合该段实际,坚持问题导向,针对现场作业隐患问题,加强团队协作,明确改善目标,实施改善措施,推动了生产流程的持续优化和职工业务技能的巩固提升,降低了现场作业安全风险。
研发高低温水泵拆装装置,提升机车维修效率。到现场、看现物、尊重现实,才能真正把降本增效举措落到实处。该段在维修内燃机车高、低温水泵时发现,水泵中的涡轮中央有一个大型螺母,两边分布有多个小型螺母,拆卸时需要对两侧小型螺母进行固定,然后旋出中央的大型螺母,老式工具无法满足实际固定的需求,很难利用现有工具对涡轮进行固定拆卸。
针对这一问题,该段职工设计制作了一种新型高、低温水泵拆装装置。该装置两侧增设金属螺丝,用以固定涡轮两侧小型螺母。旋紧后可实现有效固定,方便进行中央大型螺母的拆卸,提高了拆装涡轮的效率,避免因拆卸问题给机车配件维修带来的不良影响,同时消除了拆装过程中存在的机械伤害风险。
研发空压机废油抽取装置,提升机车运用效率。该段机车乘务员在机车整备过程中检查到空气压缩机(后称:空压机)油品乳化需要更换空压机油时,由于设计缺陷空压机放油堵不能将空压机内废油完全放干净,如此加入的新油品就和剩余废油混合,导致油品不符合工作条件,降低了新油品的利用率,增加了新油品的损耗。
针对这一现象,机车乘务员设计制作了一种空压机废油抽取装置,利用其所带胶质软管,从空压机侧方放油口伸入进去,能够有效抽去底部废油,避免废油与新油混合,提高了新油品的利用率,降低油品损耗。该装置重量轻、体积小,携带方便,大大提高了工作效率。
截至目前,该段已汇总23条自主改善提案,均应用在机车运用保养及检维修工作中,做到了生产效率大幅提升,运输生产任务有效保障,节约了大量的生产成本,为公司的可持续发展贡献了力量。